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编号:7822 简历更新:2023-12-01 浏览:
NO.7822
|40岁|河北省唐山市路北区 |本科学历|10年以上经验
已婚 |户籍:河北唐山 |
求职意向
  • 期望从事行业:石油/石化/化工
  • 工作地点:河北 唐山 乐亭县
  • 期望薪资:8001-10000
  • 到岗时间:1个月之内
  • 求职状态:在职,考虑更好职位
  • 期望工作性质:全职
  • 期望从事职位:机械工程师,机电工程师,设备工程师
工作经历
  • 2007.09-2015.10
    唐山佳华煤化工有限公司设备工程师
    设备管理内容:设备大中小修等材料备件及检修方案制定验收等管理、技革技措及更新购置管理、运行设备材料备件计划制定及管理、非标设备制图、特种设备压力容器安全阀等管理、设备检修人员培训、设备基础资料填写完善、维修费用管理分析控制、设备改造改进管理、固定资产管理、建构筑物管理等。
  • 2015.11-至今
    北京燃气能源发展有限公司设备工程师
    负责外委单位管理(维修管理、合同管理)、特种设备管理(包括锅炉、压力容器、压力管道及安全附件等)、溴化锂直燃机管理(直燃机的日常维护、大中小修)、锅炉管理(日常维护、大中小修)、检修班管理、项目部的日常设备管理、大中小修制定、TPM推广、锅炉直燃机发电机低氮改造锅炉直燃机发电机低氮改造等等。本单位为分布式能源企业。
教育经历
  • 2003.09-2007.07
    杭州电子科技大学机械设计制造及自动化
    本科学历
职业技能
  • 技能名称:特种设备安全管理A3A5 掌握时间:2011年
项目经验
  • 2013.08 - 2013.09
    氨分解克劳斯系统大修设备工程师
    氨分解炉炉砖重新砌筑,克劳斯炉催化剂更换,克劳斯炉废热锅炉炉管更换,两燃烧炉炉盖更换等。
  • 2014.03 - 2014.04
    一期粗苯管式炉更换设备工程师
    一期粗苯管式炉使用年限8年,管式炉辐射段、烟囱保温棉脱落严重,已有一部分保温棉掉到火嘴上被烧毁,管式炉烟囱经常冒蓝烟。炉体外壁防锈漆有2/3被烧没,对流段油管泄漏,导致粗苯停产,影响产量。新更换管式炉烟囱、对流段保温内衬改为浇注料形式,辐射段保温外加不锈钢网固定,以增加使用寿命,确保公司效益。新管式炉价格为63万元。
其他信息
  • 标题:二期卧螺式压滤机安装调试(2013/12–2014/02)
    项目描述: 二期污水原有两台带式压滤机,自2008年开工后使用效果差,不能正常压泥,经公司开会选型,改为浙江海申机电总厂生产的卧螺式压滤机。2013年12月到货,2014年1月底设备安装就位,2月份调试完成。 项目职责: 负责压滤机选型改造,并协助公司设备部同厂家签订技术协议,负责设备基础土建施工及设备安装调试,工程验收。 项目业绩: 新压滤机费用约为96万元,土建施工安装约为5万元,新压滤机投用后,使用效果良好,保证生产运行稳定及公司二期环评验收顺利通过。
  • 标题:二脱硫脱硫塔内部大修(2011/10–2011/11)
    项目描述: 1#脱硫塔原内衬为两层(2mm、3mm)天然橡胶板,由于脱硫液腐蚀性大,使用5年后,塔内壁衬里脱落严重,堵塞后续管道,影响煤气出厂质量,改内衬为玻璃钢内衬,以增加其使用寿命。具体施工方案: 1、确认具备进塔施工条件,将塔内塔板及填料拆出。 2、在塔内自底部至顶部搭设双层脚手架,搭架子时注意操作,严禁破坏底部锥形底板。 3、将原有橡胶衬里清除并清理塔内壁,拆除的废料垃圾由施工单位拉走自行处理。 4、对塔内壁进行喷砂处理,除锈等级达到Sa2 1/2级。 5、塔壁除锈完成后,联系设备能源部现场负责人及分厂现场负责人三方确认,合格后,立即涂刷环氧树脂底漆一层,24小时后涂刷第二层。 6、底漆胶凝后,对塔内转角、焊缝及塔体缺陷部位采用钛白粉腻子找平,使转角圆滑过渡。 7、采用连续法糊制6层玻璃布,每糊完一层,25~40℃条件下干燥24小时。 8、每糊完一层布干燥后,检查有无毛刺、流淌、气泡、脱层等缺陷,清除、修补后,刮腻子找平,后衬下一层前联系三方现场负责人确认,合格后方可施工。 9、糊完第6层后,干燥24小时,均匀涂刷面漆一层,固化24小时后,涂刷第二层,固化48小时。 10、拆除脚手架,清理施工现场,回装塔板及填料 项目职责: 负责大修施工进度管理,大修技术方案制定,项目完工后组织验收。 项目业绩: 大修费用约为50万元,更换脱硫塔内衬后,满足了生产工艺要求,保证公司外供煤气质量。
  • 标题:10万m3干式煤气柜大修(2011/09–2011/10)
    项目职务: 设备主管 所在公司: 唐山佳华煤化工有限公司 项目描述: 唐山佳华煤化工有限公司10万m3干式稀油密封煤气柜运行,气柜活塞密封机构、导轮装置存在以下严重缺陷:帆布老化、弹簧疲劳、滑板变形及角部滑块磨损变形,活塞导轮出现卡死偏移现象,密封机构严重损坏导致油泵站8台油泵同时启动,柜本体腐蚀严重,柜顶腐蚀等。本次大修的主要内容有:1、煤气柜活塞密封机构的拆除、更换、调整及安装,含调试风机安装;2、活塞导轮、防回转装置维护保养及更换,活塞倾斜测量装置的改造;3、密封油系统的检查、维护保养及更换,包含底部油沟加热装置检查和更换;油箱、油沟及柜底板、侧板内壁的清污及倒运;密封油的倒运及存储和过滤;油水分离器检修、清洗、解体、调整及保养;高位油箱内集油板改造;4、煤气柜侧板、底板泄漏点焊补; 5、柜容指示器的检修、清洗、防腐、更换钢丝绳及刻度的调整;柜位仪的检查、清洗和更换钢丝绳;6、柜顶板表面防腐处理;7、煤气柜的综合调试。 项目职责: 负责气柜大修方案制定,大修所需备品备件管理,大修施工过程管理,大修完工后气浮实验及整体验收。 项目业绩: 气柜大修费用约为110万,更换活塞密封装置、底部油位窥镜阀门、气柜底部油沟清淤及整体更换气柜密封油后,气柜使用至今运行情况良好,平衡度控制在90mm以内,保证了公司煤气系统稳定。
自我评价
  • 设备管理内容:设备大中小修等材料备件及检修方案制定验收等管理、技革技措及更新购置管理、运行设备材料备件计划制定及管理、非标设备制图、特种设备压力容器安全阀等管理、设备检修人员培训、设备基础资料填写完善、维修费用管理分析控制、设备改造改进管理、固定资产管理、建构筑物管理、ISO9000质量管理体系内审
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